今年以来,江西铜业股份有限公司德兴铜矿(以下简称“德铜”)通过改造铜精矿压滤机给矿系统、优化铜HNS工艺流程等举措,有效降低脱水过程中的铜精矿流失。截至7月底,矿山铜金属溢流损失率0.019%,创历史同期最好水平。
铜金属溢流损失率越小,代表流失的铜精矿越少。一直以来,德铜坚持资源高水平开发利用,将降低铜精矿溢流损失率列为矿山一项重点攻关工作。
走进精尾厂精矿工段,3台浓密机上方漂浮着一层泡沫,一部分铜精矿颗粒存在于泡沫中,会随着溢流水进入一旁的沉淀池,再随着沉淀池溢流水流失掉。
“影响铜精矿流失的最关键因素是浓密机的沉降效果,和浓密机的上方泡沫控制。”精尾厂生产运营室主任陈古月介绍,如果能减少浓密机负荷,矿浆沉降时间充分,浓密机溢流水含固量就会更低,铜精矿就会损失得更少。
今年7月,精尾厂对压滤机给矿系统进行了改造,通过调整浓密机搅拌桶内液位高低控制给矿量,并在新压滤机安装时,将设备巧妙移位,实现压滤机集中给矿。
“原先,1台砂泵只给1台压滤机供应铜精矿,压滤机‘吃不下’,会有大量铜精矿返回至浓密机。改造后,整个流程相当于1台砂泵同时供应3台,再也不用担心铜精矿会‘吃不完’,回量的大幅减少让浓密机受到的冲击更小,有效降低浓密机溢流损失率。”陈古月如是说。
浓密机处理的是高浓度铜精矿来料,对于低浓度铜精矿来料,则通过铜HNS工艺流程过滤。在这套工艺中,由于铜精矿浓度相对过高,HNS过滤器频繁出现堵塞,导致铜精矿流失。
一招“初步沉淀法”很好地解决了这个问题。该厂在来料进入该系统前,先在多个沉淀池中依次进行充分沉淀,使大部分铜精矿留在了沉淀池,随着更低浓度的溢流水进入HNS过滤器,堵塞现象显著改善,HNS系统过滤效率大幅提高,有效降低铜精矿溢流损失。
一直以来,精尾厂积极组建攻关团队,开展不同原理、不同药剂的消泡试验,先后使用了酸性水、石灰、煤油等药剂,持续攻关浓密机矿浆表层泡沫瓶颈。
“经过多年持续攻关,2022年,我们成功将精矿浆泡沫层厚度由80cm降低到5cm,有效降低了金属溢流损失率。”精尾厂生产运营室副主任陈茂林说,目前,精尾厂正与江铜研究院开展科研立项,针对泡沫层厚度、泡沫分布位置等参数开展研究,以进一步降低泡沫层厚度。
下一步,精尾厂将持续做好铜精矿脱水系统工艺控制,进一步减少浓密机负荷,同时攻关浓密机上方泡沫,确保选出来的铜精矿尽可能多入仓,降低铜金属溢流损失率,提高矿山经济效益。